超大型盾構機有了“中國心”

超大型盾構機有了“中國心”!近日,記者從中國科學院獲悉,我國成功研製超大型盾構機用直徑8米主軸承。該主軸承重達41噸,是目前我國製造的首臺套直徑最大、單重最大的盾構機用主軸承。

超大型盾構機有了“中國心”

自研超大型盾構機用直徑8米主軸承,圖片來源:上觀新聞

更重要的是,該主軸承順利透過國家軸承質量檢驗檢測中心檢測和專家組評審。專家組評審意見認為,該主軸承各項技術性能指標與進口同類主軸承相當,滿足超大型盾構機裝機應用需求。

主軸承是“最後一公里”

盾構機,全名叫盾構隧道掘進機,是一種隧道掘進的專用工程機械。一般情況下,我們不會經常看到這個“大國重器”,畢竟它常年在地下工作。

它是基礎設施建設的重大裝備,承載著穿山越嶺、過江跨海的重任。“雖然我國已實現了盾構機的國產化,但其核心部件——主軸承卻依賴進口,亟須打通自主可控制造的‘最後一公里’。”中國科學院金屬研究所研究員李殿中坦言。

主軸承有盾構機“心臟”之稱,是盾構機刀盤驅動系統的關鍵核心部件。盾構機掘進過程中,主軸承“手持”刀盤旋轉切削掌子面併為刀盤提供旋轉支撐。

“直徑8米的主軸承在運轉過程中承載的最大軸向力可達10^5千牛,相當於2500頭成年亞洲象的重力。”李殿中說,為保證主軸承的高承載能力和高可靠性,製造主軸承的軸承鋼必須要高純淨、高均質、高強韌、高耐磨。這對主軸承成套設計、加工精度、潤滑油脂等提出了很高的要求。

李殿中表示,此前,我國盾構機用超大直徑主軸承一直未能攻克的主要原因在於:製造軸承的材料和大型滾子的加工精度不過關,全流程技術鏈條不貫通。

氧含量是關鍵

攻關團隊認為,要製造高純淨、高均質、高強韌、高耐磨的軸承鋼材料,一定要從源頭解決材料製造的問題,他們將目光瞄準了稀土軸承鋼。

已有大量研究表明,鋼中新增微量稀土能夠顯著提高鋼的韌塑性、耐磨性、耐熱性、耐蝕性等效能。

然而,“稀土鋼在工業化生產時遭遇兩大難題:一是工藝不順行,澆鑄時經常出現澆口堵塞的問題;二是稀土在鋼中新增後,鋼的效能劇烈波動,存在穩定性不好的問題。”李殿中指出。

透過長達十餘年的機理研究和工業實驗,中科院金屬所研究團隊發現,稀土鋼效能波動、鑄造時澆口堵塞問題的根源在於氧含量。

“我們發現,不僅鋼液中的氧含量影響稀土鋼的效能,更為重要的是,長期被學界和產業界忽視的稀土金屬中的氧含量,對稀土鋼的效能也具有十分重要的影響。”李殿中解釋道。

“透過控制氧含量,我們製備出效能優越、穩定性好的低氧稀土鋼。”李殿中說,與不加稀土的軸承鋼相比,該稀土軸承鋼拉壓疲勞壽命提高40多倍,滾動接觸疲勞壽命提升40%,有效解決了稀土鋼工業應用中的瓶頸問題。

滾子也是一道坎

除了軸承鋼,要想製造超大直徑主軸承,大型滾子加工技術也是一道邁不過去的坎。

滾子是軸承運轉時承受負荷的元件,是滾子軸承中最薄弱的零件,它的製造質量對軸承工作效能有很大的影響,是影響軸承使用壽命的主要因素。

“在主軸承研製過程中,我們發現,由於受到國外的技術限制,我國大型滾子加工精度只能達到二級,還不能實現一級精度加工。”中科院金屬所研究員胡小強直言。

為此,胡小強帶領研究團隊深入生產一線,聯合企業集智攻關,最終研製出直徑100毫米以上的一級滾子,使我國軸承行業突破了一級大型滾子精密加工技術。

超大型盾構機有了“中國心”

自研超大型盾構機用直徑8米主軸承驗收會,圖片來源:上觀新聞

“透過與洛陽新強聯股份有限公司等企業密切合作,我們實現了盾構機主軸承加工製造、裝配除錯、檢測評價等全流程自主可控,同時帶動了相關國產裝備的研製。”胡小強說。

未來,新研製的主軸承將安裝在直徑16米級的超大型盾構機上,用於隧道工程挖掘。“該主軸承的研製成功,標誌著我國已掌握盾構機主軸承的自主設計、材料製備、精密加工、安裝除錯和檢測評價等整合技術。”李殿中說。